印染廢水70%可循環(huán)使用 每噸成本僅1元
烏黑渾濁帶著臭味的印染廢水,能變成一類飲用水,您相信嗎?波鷹(廈門)科技有限公司的多項技術,能讓70%的污水達到飲用水標準,回到生產中循環(huán)利用。而另外30%是濃縮水,經過處理后可達標排放。
目前,這些技術已先后獲得了17項國內和國際發(fā)明專利。
據介紹,印染生產廢水已成為當前最主要的三大水體污染源之一。它是加工棉、麻、化學纖維及其混紡產品為主的印染廠排出的廢水。印染廢水水量較大,每印染加工1噸紡織品,耗水100-200噸,其中80%-90%成為廢水。
印染廢水是環(huán)境重要污染源,廢水中污染物濃度高、種類多,含有毒有害成分及色度高。傳統的水電解技術成本高,產生沉淀雜質多,新的雜質造成二次污染,效果并不好。
“而我們的技術,通俗地說,采取的是粉碎機的原理。就是在電場作用下,把污水中的大分子粉碎成小分子,殺死污水中的微生物!辈椆径麻L張世文說,“發(fā)色發(fā)臭的大分子集團被粉碎后,顏色消失,臭味沒了,水也得到了凈化!
這項技術名為“電-膜聯合法印染廢水回用技術”。技術的核心是納米催化微電解預處理技術和膜過濾分離技術。
目前,印染廢水的處理多采用“物化+生化”或“生化+物化”的處理工藝,在物化工序,每噸廢水需加入1千克左右的絮凝劑和助凝劑,不僅化學物質長期消耗大,而且每噸廢水約產生三千克至五千克的污泥,國內大部分企業(yè)的回用水率在40%-50%之間,回用水質量不高。
“經過膜處理,再生水水質雖好,但因為膜污染嚴重,清洗次數多,能耗大,產水成本為每噸2.8元-6元,比現行的自來水價高,經濟上不合算!睆埵牢恼f,而“電-膜聯合法印染廢水回用技術”處理的污水,水的回收率高達70%-80%,排放廢水少,能耗低,運行費用低于傳統生化末端加膜過濾處理技術的成本,每噸再生水的成本小于1.7元,是第一工業(yè)用水的價格。
目前,波鷹公司和廈門水務集團共同在廈門杏林污水處理廠實施的1000噸/日污水再生循環(huán)利用工程,經3個多月時間的測試,運行穩(wěn)定,生產水的質量達生活飲用水標準,完全可以作為各種工業(yè)用水使用。更為重要的是,隨著技術的突破,再生水成本大幅度降低,運行成本只要1.0元,僅為當前自來水價的三分之一。
張世文說,以日處理6000噸印染廢水的項目為例,水回用率70%。每天可節(jié)約水費6630元,節(jié)約排污費4680元,節(jié)約藥劑費4656元,節(jié)約泥渣處置費3360元,一天可以節(jié)約19326元,全年效益637.8萬元,投資回收期是2.8年。
【案例】
污水“洗滌”后變成清澈的水
在廈門華懋織造染整有限公司內,三組波鷹公司的污水處理設備正在調試中。工廠排放的污水,經過一番“洗滌”后,變成清澈的水。
華懋公司環(huán)保負責人饒衛(wèi)強說,印染廢水是困擾所有印染企業(yè)的難題,以前公司為了尋找最佳的解決方案跑了很多地方,也嘗試了多套處理方法,可是效果都不理想。
記者看到,污水帶著臭味源源不斷地流進污水池,可是經過兩道處理工序之后,放在燒杯中的水肉眼看上去與飲用水沒有差別,隨行的一位工作人員說:“比一類飲用水標準還高!
張世文介紹,調試完成后,一個人就可以控制三組機器設備,每天可回用的水達到3500噸,給企業(yè)帶來很大經濟效益。

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