轉爐除塵大趨勢:濕法轉向干法
改進轉爐除塵方法勢在必行
我國現有600多座轉爐,年產鋼超過4億噸,節(jié)能減排潛力巨大。目前我國絕大多數轉爐采用較為落后的濕法除塵,是鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排的薄弱環(huán)節(jié)。濕法除塵的主要缺陷表現在以下6個方面:
一是部分轉爐煙塵排放超標,即達不到、或不能穩(wěn)定達到每立方米控制在100、50、或10毫克這一排放標準;
二是費水,平均噸鋼耗新水0.5立方米,全國轉爐煉鋼年消耗新水近2億立方米,年循環(huán)水量超過8000億噸;
三是耗電,平均噸鋼除塵耗電為15度,全國年耗電60億度,造成嚴重浪費;
四是煤氣凈化和崗位衛(wèi)生不達標,其回收煤氣粉塵濃度標準是每立方米15毫克、崗位粉塵濃度標準是每立方米5毫克,這一標準有的轉爐達不到;即使能達到的能源消耗也會很大;
五是煤氣回收利用率低,噸鋼的轉爐煤氣回收量平均僅為50立方米,這一回收量只有國外、或國內先進水平的50%,另外50%排放到了大氣中,相當于全國每年少回收煤氣200億立方米,折合成動力煤高達4億噸;
六是蒸汽回收利用率低,轉爐噸鋼回收蒸汽平均為50千克,這一回收量只有國外、或國內的先進水平的50%,相當于全國每年少回收2000萬噸蒸汽;
可見,研究現有的轉爐除塵技術,發(fā)現存在的問題及存在原因,從而確定正確的改進方法和發(fā)展方向是非常有意義的。
除了濕法除塵之外,我國還有少數轉爐采用引進的OG濕法;LT干法;第四代OG濕法;以及2006年我國自主研發(fā)的高效節(jié)水型塔文半干法除塵。
應該承認,上述除塵技術的引進和吸收開發(fā),對我國轉爐煉鋼節(jié)能減排、實現負能煉鋼起到了積極的推動作用,但同時也必須清醒地認識到:這些技術都存在問題、或有值得改進之處,已經不適應我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排新的標準和目標要求。存在的共性問題主要有以下3點:
1、轉爐汽化冷卻煙道出口煙氣900-1000℃的顯熱沒有得到回收利用;2、平均每噸鋼還要消耗0.5噸的新水,全年消耗新水2億噸;3、吹氧期只有50%的時間回收煤氣,前燒、后燒期的可燃氣體(CO含量≦35%、相當于高爐煤氣熱值)沒有得到利用,全部放散燃燒。
除了以上共性問題之外,這幾種技術還分別存在一些個性問題,現分別列舉如下:
一是OG濕法的問題最多。傳統(tǒng)的OG濕法雖然也有多種結構形式,進行了多方面的改進,但始終沒有解決兩級文氏管的根本問題。這種技術是日本發(fā)明的,但在日本20年前就已經淘汰,而在我國如今仍然是采用最廣泛的技術。這種技術存在太多的先天性問題,主要在以下方面:
1、高排放:采用傳統(tǒng)OG系統(tǒng)有些可以達到我國現在的每立方米100毫克的排放標準,但實際上有很多因素會導致其排放超標;如果把標準提高到每立方米50毫克,或者更高,那么就很少有能達到的企業(yè),如果要達到這一排放標準,則需要更高的能源消耗;
2、高耗能:這是由于文氏管的先天性能決定的,風機全壓在高達25-28千帕的情況下仍然抽不凈,還要配備龐大的高耗能進行二次除塵;
3、高耗水:按照保守的估算,全國轉爐煉鋼每年使用循環(huán)水8000億噸,這引起多方面的浪費:首先運行費用平均每年達4000億元,主要用于水處理藥劑、電、設備維修費用;其次是投資浪費,平均每噸水每小時的投資就達25000元;最后是能源浪費;
4、高維修:因除塵風機等設備頻繁結垢,使維修量加大,從而影響生產。
二是飽和塔文(第四代OG濕法)使用的循環(huán)水更多。與傳統(tǒng)的OG濕法相比,飽和塔文的進步意義在于其改用飽和冷卻塔來替代一文氏管,這樣就使系統(tǒng)阻力有所降低,一定程度上緩解了排放,但這種改進并沒有解決其它問題,反而要使用更多的循環(huán)水。
三是LT干法存在三大問題:LT干法一直是我國清潔生產推廣技術,因為存在多方面的問題一直進展不快;近幾年隨著國家節(jié)能減排、節(jié)水力度加大,有加速的趨勢,但因為存在較多的問題仍然還限制著其快速推廣。這些問題包括以下幾個方面:
1、環(huán)保不達標。最主要的是排放達不到、或不能穩(wěn)定達到設計的每立方米10毫克這一排放標準,有的甚至比濕法高,導致環(huán)保排放和煤氣回收利用都有問題;
2、維修工作量大。因為電除塵器結垢、腐蝕,蒸發(fā)冷卻器結垢等原因,導致維修設備的工作量特別大,并且降低轉爐作業(yè)率,有的廠甚至被迫采用備用整套除塵設備;
3、節(jié)水還不到位。LT系統(tǒng)的煤氣冷卻仍然采用飽和冷卻,還是需要大量的循環(huán)水。從這個意義說,LT技術也是半干法,而不是全干法。
比較和采用不同的除塵技術,首先要從各煉鋼廠實際情況考慮,更主要的是要從整個相關系統(tǒng)、而不是局部設備進行綜合比較,比如采用傳統(tǒng)的OG濕法、或新0G法,其單項投資可能少,但加上龐大的水處理系統(tǒng)、比較大的除塵風機、煤氣二次凈化,總投資就要高得多;而運行費用、高耗能、高維修則是更大的問題;
LT干法的方向是正確的,如果不超裝;供氧嚴格按照設計執(zhí)行;噴槍、電除塵設備、蒸發(fā)冷卻塔能經常、定期清理,應該能達到設計的排放濃度。LT干法在操作維修和管理方面都存在問題,比如選用、或使用不合格的噴槍等,也不能排除先天設計上的一些缺陷,該技術從1969年發(fā)明成功到現在30多年,我國引進也有10多年,其推廣速度不快、全球僅不到100套,應該從某種程度上說明其存在的問題。
濕法向干法發(fā)展是大勢所趨
通過對現有技術存在問題的分析,得出的結論是:轉爐除塵從濕法向干法發(fā)展是大勢所趨,但這是一個漫長的發(fā)展過程,不可能在短期內實現。在這一發(fā)展過程之間應該會有幾個過渡階段,而第一步就是采用高效塔文技術。因為采用高效塔文設備,可以使循環(huán)水量比傳統(tǒng)OG法和第四代OG法減少50%。采用高效塔文設備系統(tǒng)阻力還可以減少4-6千帕。這一效果可以從兩方面加以利用:其一,可以解決一次煙氣、回收煤氣粉塵濃度高的問題,使排放量達到≦50mg/Nm3;其二,如果粉塵排放已經達標,則可以調大二文氏管喉口,減少二次除塵風量,輔助采用噴霧等除塵技術,這樣就可以減開、停建甚至停開高耗能的二次除塵設備;還可以調低風機轉速,降低一次電耗。在高溫區(qū)則可以利用外排水,使轉爐實現新水零消耗。這些措施可以延長設備的使用壽命,減少維修量。這樣系統(tǒng)就可以很容易地進一步升級改造為干法。

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