環(huán)氧樹脂廢水清潔生產技術的工業(yè)化實施
環(huán)氧樹脂清潔生產的工業(yè)化實施
1清潔生產流程
環(huán)氧樹脂反應結束后,向樹脂混合物中加高濃度氫氧化鈉,徹底水解氯表醇,再添加甲苯溶解萃取環(huán)氧樹脂,然后離心分離脫去大部分鹽飽和液(此飽和鹽液可直接進行濃縮結晶),上清液為含環(huán)氧樹脂的甲苯溶液。此清液經逆流套洗除鹽后,蒸餾得到純凈的環(huán)氧樹脂成品,回收的甲苯可作溶劑重復利用。套洗的高濃度廢水進入廢水治理閉路循環(huán)。首先經分相得到老化樹脂和鹽堿溶液,老化樹脂可進行重復利用,對堿鹽液可蒸發(fā)濃縮,得到純度較高的氯化鈉,結晶母液可直接用作氯表醇的水解,而蒸餾冷凝液可做樹脂洗滌用水。
2環(huán)氧樹脂高濃廢水治理閉路循環(huán)系統(tǒng)運行
(1)生產裝置簡介
年產20000噸環(huán)氧樹脂清潔生產裝置的建設,主要由新建20000噸/年的生產裝置和日處理45m3環(huán)氧樹脂高濃度含鹽廢水治理裝置,構成閉路循環(huán)系統(tǒng),為了滿足清潔生產的要求,新建的生產系統(tǒng)采用了套洗技術,大大降低了高濃有機廢水的體積。
廢水治理系統(tǒng)于2002年3月開始設計,于2003年11月試生產,目前環(huán)氧樹脂高濃度廢水治理閉路循環(huán)系統(tǒng)已聯(lián)動運行,實現(xiàn)高濃有機廢水的“零排放”。生產系統(tǒng)投資20000萬元,實現(xiàn)了年生產液態(tài)樹脂DYD127、DYD128等牌號17000噸,固態(tài)環(huán)氧樹脂和溴化環(huán)氧樹脂各5000噸的能力。
(2)裝置運行
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整個清潔生產裝置試生產后,系統(tǒng)各個部分都能實現(xiàn)穩(wěn)定運行,新的生產裝置與閉路循環(huán)系統(tǒng)的銜接正常,基本達到了設計要求。
3運行消耗及成本分析
(1)工業(yè)化運行結果
新建20000噸/年環(huán)氧樹脂廢水治理裝置,目前裝置開工率約為30%,每天生產3批,每批處理廢水10~11m3。因此,整個清潔生產系統(tǒng)每天處理的高濃含鹽廢水約33m3左右。清潔生產裝置每天產生約30m3蒸發(fā)冷凝水(供樹脂洗滌用),結晶NaCl5噸,老化樹脂約900kg。從老化樹脂中回收環(huán)氧樹脂約130kg,甲苯160kg。環(huán)氧樹脂生產的甲苯消耗量為68kg/t環(huán)氧樹脂。整個系統(tǒng)聯(lián)動運行期間(其中閉路循環(huán)系統(tǒng)已運行),設備狀況良好,各項技術指標均達到設計要求。清潔生產裝置運行前后消耗對比表如下(噸/噸環(huán)氧樹脂產品):
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環(huán)氧樹脂清潔生產系統(tǒng)運行的成本如下:
由于采用套洗技術,廢水量大大降低,蒸汽用量降低,經測定蒸汽用量每天降低了5噸。采用老化樹脂資源化以后,每天回收環(huán)氧樹脂200公斤,甲苯400公斤。經測算,提取成本與回收的甲苯的價值相抵,環(huán)氧樹脂的價格按1萬元/噸產品計。這樣采用環(huán)氧樹脂清潔生產每年可降低費用為:
節(jié)省蒸汽降低的費用:5×330×143﹦23.6萬元
回收環(huán)氧樹脂增加的收入為:200×330×10﹦66萬元
噸環(huán)氧樹脂污水處理成本降低:(23.6+66)÷6000=149.3元
采用環(huán)氧樹脂清潔生產工藝后,噸環(huán)氧樹脂污水處理成本:
291.07-149.3=141.77元/噸
環(huán)氧樹脂清潔生產系統(tǒng)運行成本與傳統(tǒng)的生化處理運行成本對比如下:
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目前整個環(huán)氧樹脂清潔生產系統(tǒng)存在的主要問題是油水分離單元的穩(wěn)定操作還需提高,如果第一批洗水可以帶鹽排放,則可進一步降低廢水排放的體積。
通過環(huán)氧樹脂清潔生產的工業(yè)化實施,證明了在環(huán)氧樹脂廢水閉路循環(huán)理論指導下,該項目的研究及工業(yè)化是成功的,應用該研究結果,可產生明顯的經濟效益、社會效益和環(huán)境效益,可以在環(huán)氧樹脂行業(yè)推廣應用。

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