鐵碳微電解處理電鍍前處理廢水的試驗研究
[摘 要] 本文通過對電鍍前處理廢水試驗研究,采用正交實驗和單因素試驗優(yōu)化工藝參數(shù),提出曝氣式微電解工藝處理該類廢水,并獲得最佳工藝參數(shù):鐵炭比1:1,pH 3.0,反應時間30 min,氣水比15︰1。CODCr的去除率達到90 %左右,氰化物,重金屬等指標低于檢出限。
[關(guān)鍵詞] 曝氣式微電解;正交;電鍍前處理
電鍍企業(yè)在生產(chǎn)過程產(chǎn)生大量的電鍍廢水,成分復雜,含有大量的重金屬如銅、鉻、鎳、氰化物和難降解有機物。由于各個電鍍廠生產(chǎn)工藝和廢水水質(zhì)存在很大的差異,存在大量的有毒物質(zhì),要各項指標達標處理存在比較大的難度。目前對電鍍廢水的成熟處理技術(shù)均是采用分水分質(zhì)處理,一般分為綜合廢水、含氰廢水、前處理廢水(主要含有有機物)、含鉻廢水等分別處理。前處理廢水是鍍件在電鍍前進行除銹除油等前處理,使用的高效除銹除油劑含有難降解的如表面活性劑、預膜劑、緩蝕劑等有機物質(zhì)所產(chǎn)生的,前處理廢水由于生產(chǎn)因素的影響不可避免的混入氰化物、重金屬等對微生物起到嚴重抑制作用的物質(zhì),導致采用生化法對其進行處理的要求很高,其他氧化等處理工藝所付出的成本比較高,多數(shù)企業(yè)難以接受。基于這種情況,筆者查閱相關(guān)文獻,結(jié)合廣東東莞某電鍍城前處理廢水調(diào)試的現(xiàn)狀進行分析,提出采用曝氣式鐵碳微電解法處理電鍍前處理廢水的工藝,通過正交和單因素試驗優(yōu)化工藝參數(shù),獲得曝氣式鐵碳微電解最佳工藝參數(shù),出水CODCr降解率達90 %,氰化物,重金屬等指標低于檢出限。
1 材料與方法
1.1 分析方法
COD:重鉻酸鉀法;CN-:
1.2 水質(zhì)
試驗用水取自廣東東莞某電鍍城前處理廢水,水質(zhì)如表1。

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