金陵石化Ⅲ硫黃回收裝置實現(xiàn)環(huán)保綠色停工
Ⅲ硫黃回收裝置開工已近4年,設備管線腐蝕、堵塞現(xiàn)象嚴重。為此,金陵石化煉油運行二部安環(huán)管理人員認真領會集團公司2011年制定的《停工和檢維修裝置的環(huán)保管理規(guī)定》,多次深入現(xiàn)場,了解清污分流設施的運行情況,對停工時所有環(huán)境因素進行識別,認真編寫了《煉油二部Ⅲ硫黃停工檢修環(huán)保方案》。運行部技術人員組織全體職工認真學習該方案,以提高環(huán)境保護意識,明確環(huán)保管理要求。
此次停工,運行部根據(jù)硫黃回收裝置主要環(huán)境因素特性,主要從停工方案、清污分流等幾方面嚴格要求,實現(xiàn)了綠色停工。
為了堅持優(yōu)化停工方案,延長停工時間,確保廢氣合格排放,在此次停工中,對酸性氣克勞修斯系統(tǒng)瓦斯吹掃和加氫反應系統(tǒng)催化劑鈍化時間延長至5天,致使系統(tǒng)內(nèi)硫化和催化劑燒焦較為徹底,很好保證了廢氣的達標排放,且有效防止了因催化劑鈍化不徹底遇空氣發(fā)生自燃而造成的設備損壞。
運行部還努力做好廢水的清污分流和污污分流工作。停工前期,運行部關閉裝置現(xiàn)場所有排向明溝的切換閥,在3處重要位置使用沙袋封堵,并安排專人檢查、記錄,做好清污分流,確保明溝無污染;考慮到該裝置介質的特殊性,污水中的硫化物含量可能較高,安環(huán)科要求工區(qū)事先在含油污水泵出口增加臨時管線至含硫污水地下罐,目的是將停工產(chǎn)生的所有污水全部排入含硫污水大罐,避免污水進入含油污水系統(tǒng)而沖擊污水處理廠,從而實現(xiàn)了污污分流。
為保證溶劑系統(tǒng)停工時凈退物料、塔、容器、管線沖洗水排放徹底,運行部提前預制好100余米臨時管線,通過在機泵、控制閥等低點倒淋接膠皮帶入臨時管線,從而有效保證了溶劑系統(tǒng)的徹底退料和沖洗水、鈍化水排污。工區(qū)還轉移了換熱器抽芯沖洗場地,將所有換熱器抽芯后,集中運至Ⅰ汽提裝置進行沖洗,高濃度污水直接排入含硫污水系統(tǒng),不僅避免了對下游污水處理廠的沖擊,還解決了施工現(xiàn)場因場地小而影響施工安全的難題。
為了保障南京城的碧水藍天,全體參戰(zhàn)人員妥善管理固廢,做到“不亂倒、不亂扔、不亂拋、不亂用”。在本次停工過程中,裝置共產(chǎn)生4種約110噸廢催化劑和5噸左右的罐底污泥。為此,運行部提前辦理相關固廢回收、轉移申請,準備好150個回收空桶和140只包裝噸袋,在現(xiàn)場設置固廢擺放點,搭好防雨棚,并在卸劑時嚴格要求卸劑人員分類包裝擺放,最終實現(xiàn)了固廢的正確回收和處置。

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