寶鋼創(chuàng)新脫硫工藝裝置投運(yùn)后脫硫率達(dá)到95.3%
近年來(lái),寶鋼股份煙氣脫硫工作已進(jìn)行了全面的布置與啟動(dòng),以削減SO2排放總量。寶鋼加大了煙氣脫硫工程的推進(jìn)力度,2003年投資1.8億元人民幣,在寶鋼2號(hào)機(jī)組增設(shè)煙氣脫硫裝置,隨后研發(fā)了燒結(jié)脫硫技術(shù)并開始實(shí)施。
電廠2號(hào)機(jī)組脫硫裝置工藝采用濕式石灰石石膏法,2006年5月正式投運(yùn),7月裝置順利通過(guò)性能考核。裝置投運(yùn)后脫硫率達(dá)到95.3%,煙塵濃度降低了70%。另外,寶鋼結(jié)合固體廢物利用現(xiàn)狀,采用煉鋼石灰廠產(chǎn)生的剩余石灰石作為脫硫劑。實(shí)踐證明,采用石灰石剩余泥漿,不僅完全滿足脫硫劑的質(zhì)量要求,而且實(shí)踐了“以廢治廢,綜合利用”的環(huán)保原則,每年可節(jié)約近150余萬(wàn)元的運(yùn)行成本。此后,寶鋼有序地開展電廠1號(hào)機(jī)組、3號(hào)機(jī)組煙氣脫硫工程。1號(hào)機(jī)組裝置工藝采用濕式石灰石石膏法,將于2008年6月前實(shí)現(xiàn)投運(yùn)。3號(hào)機(jī)組煙氣脫硫工程將于2009年6月投運(yùn)。
燒結(jié)機(jī)是生產(chǎn)高爐煉鐵原料的主要生產(chǎn)設(shè)備,在其生產(chǎn)過(guò)程的煙氣中含有SO2,對(duì)環(huán)境造成一定的影響。寶鋼現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)9臺(tái),目前產(chǎn)業(yè)化工作正在梅鋼3號(hào)、不銹鋼分公司1號(hào)、寶鋼分公司3號(hào)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行,脫硫工程已于2007年開工,將于2008年投入運(yùn)行,脫硫率在90%以上。
據(jù)了解,除目前實(shí)施的3臺(tái)燒結(jié)機(jī)增設(shè)脫硫裝置外,寶鋼還有6臺(tái)燒結(jié)機(jī)需增設(shè)脫硫裝置。目前正在開展前期方案設(shè)計(jì),計(jì)劃“十一五”期間剩余6臺(tái)燒結(jié)機(jī)脫硫裝置全部投入運(yùn)行,屆時(shí)寶鋼股份的燒結(jié)SO2排放量將下降90%以上。

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