長(zhǎng)興電廠采用新技術(shù)改造 三項(xiàng)污染物超低排放
根據(jù)浙江省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心日前監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù),華能長(zhǎng)興電廠兩臺(tái)66萬千瓦燃煤機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行后,污染物排放達(dá)到燃?xì)馀欧艠?biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了超低排放。
“作為高效超超臨界燃煤發(fā)電項(xiàng)目,電廠全部采用了國(guó)產(chǎn)高參數(shù)、大容量的鍋爐和汽輪發(fā)電機(jī)組,提高了燃煤機(jī)組的循環(huán)效率,達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。”長(zhǎng)興電廠技術(shù)主管邵國(guó)華表示,按設(shè)計(jì)煤耗277.8克/千瓦時(shí)、年運(yùn)行5500小時(shí)測(cè)算,與國(guó)內(nèi)常規(guī)同類型機(jī)組相比,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約3.85萬噸,節(jié)省廠用電1億千瓦時(shí)以上。
在煙塵協(xié)同脫除污染物方面,長(zhǎng)興電廠采用低低溫電除塵器,煙氣經(jīng)過煙氣冷卻器后,溫度降低,由于煙塵比電阻的降低,有效提高了除塵效率,同時(shí)脫除吸附在灰塵中的三氧化硫和汞。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,電廠二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放值均低于燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,甚至優(yōu)于百萬機(jī)組的排放數(shù)據(jù)。
此外,長(zhǎng)興電廠采用的封閉集束蜂窩型煤倉為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。煤倉占地小,內(nèi)設(shè)48個(gè)六邊形筒倉,儲(chǔ)煤量達(dá)20萬噸。儲(chǔ)煤全封閉堆放,堆取料采用上進(jìn)下出方式,真正實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)煤的先進(jìn)先出和精確配煤,從而實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)摻燒。
由于地處“長(zhǎng)三角”特殊地帶,同時(shí)距離太湖僅8公里,長(zhǎng)興電廠在改造建設(shè)時(shí),與北京沃特爾水技術(shù)有限公司合作,采用石灰混凝澄清技術(shù)和正滲透膜處理技術(shù),建設(shè)了22m3/h的電廠脫硫廢水回用系統(tǒng),廢水中的污染物質(zhì)全部以結(jié)晶鹽和污泥的形式分離,實(shí)現(xiàn)廢水零排放。同時(shí),年可回收18萬噸優(yōu)質(zhì)淡水,工業(yè)級(jí)結(jié)晶鹽約 2000噸,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
邵國(guó)華介紹說,目前,大部分電廠仍使用三聯(lián)箱混凝澄清綜合處理技術(shù),只能做到簡(jiǎn)單的預(yù)處理,無法過濾出鹽分,既污染了環(huán)境,又浪費(fèi)了資源。像長(zhǎng)興這樣大型的電廠,每小時(shí)產(chǎn)生脫硫鹽水18噸,經(jīng)過正滲透技術(shù)處理之后,可濃縮成3噸左右,使得結(jié)晶器的規(guī)模尺寸大幅減小,其運(yùn)行蒸汽耗量、電耗量、添加劑耗量都大大降低。據(jù)測(cè)算,企業(yè)可減少約20%資金投入,以及近30%運(yùn)行成本。此外,與傳統(tǒng)蒸發(fā)結(jié)晶法20kWh~40kWh/噸的能耗相比,新技術(shù)處理廢水的能耗僅為10Wh/噸。
北京沃特爾水技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)羅艷表示,脫硫廢水例來是火電廠處置的難點(diǎn)。公司通過多年研發(fā),將石灰混凝澄清技術(shù)與正滲透膜處理技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了從高COD、高含鹽廢水中回收水資源,同時(shí)將液態(tài)廢棄物轉(zhuǎn)化為固態(tài)資源,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用,有效填補(bǔ)了工業(yè)廢水“零排放”技術(shù)的空白,具有很好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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