抗生素廢水處理系統(tǒng)改造工程的研究與分析
引言
抗生素廢水是一類含高硫酸鹽、多種抑制物,碳氮比低的難降解有毒高濃度有機(jī)廢水,主要來源是原料提煉后的發(fā)酵廢液,還有蒸餾回收溶劑后的殘留液、離子交換吸附后的廢液以及染菌倒灌的廢液等。廢水中含有高濃度有機(jī)物和懸浮固體,但COD(化學(xué)需氧量)很高,排入江河后將嚴(yán)重耗氧,破壞天然水質(zhì)的自凈能力,引起水質(zhì)變黑、水體富營養(yǎng)化,傳播病菌,釀成公害。國內(nèi)300多家企業(yè)生產(chǎn)占世界產(chǎn)量20%-30%的70多個(gè)品種的抗生素,廢水排放量大且目前大多直接排放,水體污染嚴(yán)重。為了加強(qiáng)對(duì)廢水的處理能力,減少污染物的排放,公司對(duì)廢水處理過程中的厭氧處理由UBF(厭氧復(fù)合床)工藝再造為IC(internal circulation)反應(yīng)器處理,不僅優(yōu)化了廢水排放指標(biāo),而且創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益。
1 公司廢水來源與特點(diǎn)
本公司主要生產(chǎn)鹽酸林可霉素原料藥及其衍生產(chǎn)品,年產(chǎn)量2000多噸,工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生廢水0.35萬m3/d,主要組成是發(fā)酵提取廢液和回收溶劑后的殘留液。其特點(diǎn)是廢水中含有高濃度的有機(jī)物(蛋白質(zhì)和丁醇等)、懸浮固體和硫酸鹽等,其中COD可達(dá)1.87g/L,BOD5為1.25g/L,NH3-N為229.7mg/L,SS為0.51g/L,給廢水處理帶來很大困難,造成生產(chǎn)成本大幅上升。
2 原工藝處理后排水狀況
原工藝采用UBF反應(yīng)池對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行厭氧處理,UBF反應(yīng)池具有工藝結(jié)構(gòu)緊湊、無機(jī)械攪拌裝置、處理效果好以及投資費(fèi)用省等優(yōu)點(diǎn),但其對(duì)進(jìn)水COD和SS有較高的要求,處理負(fù)荷較低,一般低于10kgCOD/(m3·d),以免由于產(chǎn)氣負(fù)荷率太高而增加紊流造成懸浮固體的流失。公司工業(yè)生產(chǎn)廢水首先經(jīng)過自來水稀釋,然后經(jīng)UBF工藝處理,其排放廢水指標(biāo)達(dá)到:COD為786mg/L,BOD5為193mg/L,NH3-N為95.1mg/L,SS為389mg/L,經(jīng)自來水4倍稀釋后,達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),年排放廢水524萬m3,排放COD1218.64t/a。這不但破壞天然水質(zhì)的自凈能力,引起水質(zhì)腐敗,釀成公害,而且大量清水稀釋增加公司生產(chǎn)成本,對(duì)水資源造成極大的浪費(fèi)。
3 工藝改造后的排水狀況
為了改善廢水處理效率,提高廢水處理能力,降低廢水排放量,公司擬對(duì)廢水處理過程的厭氧步驟改造為IC反應(yīng)器處理工藝,共建成1500m3的IC反應(yīng)器8臺(tái)。IC反應(yīng)器是由荷蘭Paques BV公司開發(fā)的一種用于廢水處理的內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器,該設(shè)備由兩個(gè)上下重疊的UASB(升流式厭氧污泥床)反應(yīng)器串聯(lián)組成的。下面的UASB反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣作為提升的內(nèi)動(dòng)力,使升流管與回流管的混合液產(chǎn)生密度差,實(shí)現(xiàn)下部混合液的內(nèi)循環(huán),使廢水獲得強(qiáng)化預(yù)處理。上面的UASB反應(yīng)器對(duì)廢水繼續(xù)進(jìn)行后處理(或稱精處理),使出水達(dá)到預(yù)期的處理要求。
在處理中低濃度廢水時(shí),反應(yīng)器的進(jìn)水容積負(fù)荷率可提高至20-24kgCOD/(m3·d);處理高濃度有機(jī)廢水時(shí),進(jìn)水容積負(fù)荷率可提高到35-50kgCOD/(m3·d)。IC反應(yīng)器對(duì)進(jìn)水COD和SS的要求范圍較寬,適合低濃度到高濃度廢水的處理,不需稀釋處理。這是對(duì)現(xiàn)代高效廢水反應(yīng)器的一個(gè)突破,有著重大的理論意義和實(shí)用價(jià)值。
公司工業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)改造后的IC反應(yīng)器處理后,其排放廢水指標(biāo)達(dá)到:COD為361mg/L,BOD5為79.3mg/L,NH3-N為35.2mg/L,SS為126mg/L,分別比原工藝下降54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。經(jīng)自來水2倍稀釋后,即可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21903-2008)《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,年排放廢水279萬m3,排放COD500.73t/a,分別比原工藝縮減245萬m3/a和717.91t/a。
4 改造項(xiàng)目投資和收益
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施共投資915萬元,計(jì)算期為15年,建設(shè)期1年,運(yùn)行14年。處理噸廢水成本增加0.2元/m3,年處理廢水增加成本25.6萬元。本項(xiàng)目平均年總成本費(fèi)用為432.8萬元。該項(xiàng)目建成運(yùn)行后,年節(jié)約用水245萬m3,按2.3元/m3,減少水資源開支627.6萬元(包括節(jié)約水資源費(fèi)和節(jié)約水附加費(fèi))。所得稅按25%計(jì),運(yùn)營期內(nèi)年平均利潤總額為194.8萬元,年平均稅后利潤為146.1萬元。
5 結(jié)論
采用IC反應(yīng)器厭氧處理工藝代替UBF處理工藝,工藝簡單,對(duì)進(jìn)水指標(biāo)要求低,運(yùn)行后使得出水指標(biāo)大幅優(yōu)化,其中COD、BOD5、NH3-N和SS分別由786mg/L、193mg/L、95.1mg/L和 389mg/L降至361mg/L、79.3mg/L、35.2mg/L、126mg/L,分別降低54.07%、58.91%、62.99%和67.61%。不僅改善了廢水處理效率和處理能力,年排放廢水量降低245萬m3/a,同時(shí)節(jié)約大量水資源,具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。目前,公司正在其它分廠進(jìn)行該項(xiàng)目推廣改造。
參考文獻(xiàn):
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