五糧液:建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì) 開發(fā)支撐技術(shù)
在沒有任何現(xiàn)成技術(shù)可資借鑒的情況下,五糧液成立由多個(gè)部門人員參加的“無害化效益化處理丟棄酒糟課題組”等多個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)項(xiàng)目課題組,自主創(chuàng)新,攻克循環(huán)經(jīng)濟(jì)的技術(shù)難關(guān)。
1996年,公司成立了以董事長為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的丟糟利用課題組,在對丟糟的進(jìn)一步利用進(jìn)行深入研究后,提出了采用丟糟釀造復(fù)糟酒,棄糟再作燃料供熱,棄糟灰再作原料生產(chǎn)白炭黑的總體思路。課題組經(jīng)過攻關(guān),克服了一系列技術(shù)困難。
宜賓五糧液集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理劉友金介紹,為開發(fā)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)支撐技術(shù),企業(yè)也經(jīng)歷了許多嘗試,1988年~1996年,為治理釀酒生產(chǎn)排放的丟糟,公司先后3次共投資3128萬元新建和擴(kuò)建飼料廠,由于供大于求,方案最終失敗。最終,功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過努力,1998年,“無害化、效益化處理丟棄酒糟工藝技術(shù)”研制成功,徹底解決了公司釀酒丟糟的污染問題。
五糧液酒糟處理技術(shù)的成功研發(fā),也得到了相關(guān)部門的肯定,這項(xiàng)技術(shù)成果獲2002年度四川省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。同時(shí),被專家鑒定為“形成了一條安全的循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈”;“屬國內(nèi)外領(lǐng)先水平”;“2000立方米復(fù)糟生產(chǎn)窖及二次發(fā)酵工藝屬國內(nèi)首創(chuàng)成果”;“使得釀酒丟糟資源化、減量化、無害化,在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了固態(tài)釀酒清潔生產(chǎn)”。
廢水資源化處理,是五糧液循環(huán)經(jīng)濟(jì)攻克的又一難題。
為了減輕環(huán)境負(fù)擔(dān),實(shí)現(xiàn)有效資源合理運(yùn)用,1995年,集團(tuán)公司就開始研究開發(fā)底鍋水綜合利用技術(shù),終于在1998年中試成功,并獲得了國家發(fā)明專利。1999年,投資3300余萬元建成乳酸工程,工程年處理高濃度底鍋水6萬噸,年產(chǎn)乳酸1800噸,乳酸鈣300噸;利用底鍋水生產(chǎn)乳酸后,釀酒底鍋水化學(xué)需氧量排放量降低75%以上,每年降低化學(xué)需氧量排放量達(dá)7000多噸,年新增銷售收入800萬元,利稅50萬元。
2002年初,集團(tuán)又開始乳酸生產(chǎn)廢液資源化的研究,經(jīng)過3年的努力,最終成功開發(fā)了以乳酸結(jié)晶母液為原料生產(chǎn)酒用香源技術(shù),解決了以前釀酒排放的黃水、酒尾、底鍋水經(jīng)過提取乳酸后,還有大量呈香呈味物質(zhì)沒有充分利用的難題,再次獲得了國家發(fā)明專利。
2000年以來,集團(tuán)公司先后投入資金1.27億元,建成了4座廢水處理站,日處理高濃度有機(jī)廢水1.2萬噸,不僅使公司生產(chǎn)廢水實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放,而且厭氧發(fā)酵可日產(chǎn)沼氣約10萬立方米。根據(jù)沼氣可燃特性,公司創(chuàng)造性地開發(fā)出了沼氣和煤混合燃燒的蒸汽生產(chǎn)技術(shù)。將廢水處理產(chǎn)生的每天約10萬立方米沼氣,全部輸送至煤沼混燒鍋爐燃燒生產(chǎn)蒸汽,可替代原煤約100噸/日,減少煤渣排放量約40噸,減少二氧化硫排放量約6噸,節(jié)約燃料費(fèi)3.2萬元/日。
煙氣治理方面,公司投資1539萬元對原脫硫設(shè)施老化的55臺燃煤鍋爐采用雙塔三筒的成熟工藝——濕式脫硫法,當(dāng)年削減二氧化硫排放量11780噸,削減煙塵排放量44876噸。在鍋爐運(yùn)行數(shù)量減少15臺的情況下,污染物排放量分別比2004年降低7846噸、94052噸,處理效果分別提高了11%、9.8%,減輕了環(huán)境壓力。公司投資1682萬元對26臺環(huán)保鍋爐安裝了工藝技術(shù)成熟的布袋除塵系統(tǒng),使煙塵排放濃度低于100mg/L。

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