堿渣脫硫 造福堿電兩家
把堿渣治理比作像哥德巴赫猜想一樣的世界性難題并不為過。堿渣是氨堿法純堿生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物,主要成分為碳酸鈣等無機(jī)物。由于產(chǎn)生量較大,又具有較強(qiáng)的堿性,堿渣的處理問題一直是純堿行業(yè)的世界性難題。
多年來,堿渣的治理措施主要為圍壩攔渣、清液排放、堆存填地。一些企業(yè)還因此嘗試過搬遷到異地。但是,由于這些治理模式不能從根本上消除堿渣,企業(yè)發(fā)展的壓力并沒有得到實(shí)質(zhì)性的緩解。
然而在膠州灣,這道純堿生產(chǎn)過程中的“哥德巴赫猜想”已經(jīng)被解決了。
純堿生產(chǎn)大國的大難題
作為氨堿法純堿生產(chǎn)大國的中國,回避不了堿渣污染這個(gè)突出問題,因?yàn)槊可a(chǎn)1噸純堿,就副產(chǎn)干基堿渣300千克。而目前我國氨堿法生產(chǎn)純堿年產(chǎn)量達(dá)900萬噸,占全國純堿總產(chǎn)量的60%,每年因此產(chǎn)生的堿渣約270萬噸。以青島堿業(yè)公司為例。這家企業(yè)一年產(chǎn)生的堿渣達(dá)21萬噸,約占全國的10%。問題是,它所處的位置,恰恰是在有著青島“母親灣”之稱的膠州灣,因而,也就不可避免地造成對青島“母親灣”的傷害。
據(jù)最早承擔(dān)堿渣與二氧化硫雙向治理科研攻關(guān)的中國海洋大學(xué)王慶璋教授回憶,長期以來,作為副產(chǎn)物的堿渣的排放,一直讓各純堿生產(chǎn)企業(yè)頭疼。無奈之下,純堿企業(yè)只好這樣安慰自己:反正作為堿渣的碳酸鈣,無毒無害,僅對灘涂造成覆蓋“污染”和視覺影響而已。因此,凡有純堿生產(chǎn)企業(yè)的地方,堿渣被大量堆放在沿海灘涂的情景并不為怪。
“公司開始重視堿渣治理問題,大約在上個(gè)世紀(jì)80年代。”青島堿業(yè)公司總經(jīng)理邢建坪回憶說,當(dāng)時(shí)采取了諸如筑壩攔渣、回填造地、生產(chǎn)水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料“生態(tài)寶”等措施。“當(dāng)時(shí)我們就認(rèn)定,堿渣完全可以誕生一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)。”邢建坪說。
后來,青島堿業(yè)公司發(fā)現(xiàn)了使用堿渣治理二氧化硫的奇特效果。但因?yàn)榉N種原因,此項(xiàng)研究一直沒有付諸實(shí)施。“在我國工業(yè)化的初期,我們的企業(yè),甚至我們的社會環(huán)保意識都非常淡薄。在條塊分割的情況下,這樣的技術(shù)沒有絲毫的誘惑力,也很難找到市場。”青島市環(huán)保局固體廢物管理中心主任吳衍秋如是說。
探索前所未有的破題之技
真正的攻關(guān)是從1997年開始。在青島市科委的支持下,青島堿業(yè)公司與中國海洋大學(xué)、黃島發(fā)電廠、華電青島發(fā)電有限公司開始了聯(lián)合攻關(guān),其核心就是堿渣與二氧化硫的雙向治理。
據(jù)王慶璋教授介紹,堿渣與二氧化硫的雙向治理即堿渣脫硫,是利用堿渣中的堿性物質(zhì)如碳酸鈣和氫氧化鎂與煙氣中的二氧化硫中和反應(yīng),生成亞硫酸鈣或亞硫酸鎂,充氧反應(yīng)生成穩(wěn)定的硫酸鹽,使硫酸鹽溶于海水中達(dá)標(biāo)排放。簡而言之,就是電廠利用堿廠廢棄的堿渣實(shí)現(xiàn)煙氣脫硫,堿廠利用電廠排放的有害氣體二氧化硫消化廢棄物堿渣。其最終目的是以廢治廢,實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用。
無疑,這是一個(gè)前所未有的破解方法。因?yàn)樵诋?dāng)時(shí),世界氨堿法企業(yè)通用的堿渣處理辦法無非是圍壩攔渣、清液排放、堿渣堆積、覆蓋綠化等幾種方式。由此開始的探索之路,一走就是10年有余。
1997年的冬天,是青島市少有的寒冬,堿渣與二氧化硫雙向治理試驗(yàn)進(jìn)入了關(guān)鍵時(shí)期。試驗(yàn)地點(diǎn)設(shè)在露天背陰的風(fēng)口上。沒有陽光、沒有暖氣火爐,只有刺骨的西北風(fēng)和厚厚的冰。就是在這樣的環(huán)境中,攻關(guān)組忙碌了整整一個(gè)冬天。
盡管堿渣脫硫項(xiàng)目在一年后順利通過了青島市科技局組織的科技成果鑒定,專家委員會認(rèn)為該項(xiàng)目具有領(lǐng)先技術(shù)水平,該項(xiàng)目采用的技術(shù)也于2002年獲得國家專利,但一項(xiàng)科研技術(shù)要進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn),合理的工藝方式的開發(fā)、高效設(shè)備的選型、整體成本的核算等需要通過多方面的生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)來完成。
據(jù)青島堿業(yè)公司堿渣資源化利用研發(fā)基地負(fù)責(zé)人郭漢光回憶,在堿渣脫硫工業(yè)化實(shí)驗(yàn)過程中遇到的第一難題就是運(yùn)輸困難。想要將600萬立方米的堿渣高溫蒸餾廢液運(yùn)到隔海相望的電廠絕非易事。首先是成本太高,其次對交通的壓力太大,而且難免會影響到環(huán)境。為降低廢液含水量、減小其體積,郭漢光和他的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一系列近乎殘酷的攻關(guān)。
作脫硫劑的稠厚堿渣要求含砂顆粒直徑不大于0.4毫米。一開始,研發(fā)人員是采用手動的方法來分砂。他們利用周末時(shí)間,做了 4個(gè)鋼筋框架,然后把0.4毫米的鋼絲網(wǎng)用鋼線一點(diǎn)一點(diǎn)地縫起來。每天早上8點(diǎn),研發(fā)人員就把鐵絲網(wǎng)放進(jìn)罐車,然后把蒸餾廢液管線插到濾網(wǎng)中來對廢液進(jìn)行過濾。有時(shí)候砂子特別多,每隔幾分鐘濾網(wǎng)中的砂子就滿了,必須拿出來倒掉砂子,沖洗后再放進(jìn)去。就這樣,試驗(yàn)人員手動篩出了一車又一車的試驗(yàn)用堿渣。后來,為了提高工作效率,研發(fā)人員經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)安裝了工業(yè)化分砂、澄清、稠厚裝置。
第二個(gè)難題是壓濾堿渣的分散問題。為解決這個(gè)難題,研發(fā)基地人員經(jīng)過反復(fù)研究,提出用球磨機(jī)進(jìn)行堿渣分散的方案。60多歲的設(shè)計(jì)院總工劉鵬霄費(fèi)了很大的力氣,才找到淄博一家機(jī)械廠有現(xiàn)成的磨機(jī)可供實(shí)驗(yàn)用。當(dāng)時(shí)正值7月,淄博當(dāng)?shù)貧鉁卦?6℃以上。由于試驗(yàn)場地有限,工具施展不開,研發(fā)人員就用手捧堿渣往磨機(jī)中送。“正是因?yàn)楣リP(guān)組成員的這種義無反顧,才使堿渣工業(yè)化應(yīng)用成為可能。”郭漢光如是說。
還有一個(gè)難題就是堿渣工業(yè)化產(chǎn)品的生產(chǎn)問題。為了盡快實(shí)施堿渣與二氧化硫雙向治理項(xiàng)目,青島堿業(yè)公司果斷調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu),把過去的凈化車間變?yōu)楣虖U中心,通過調(diào)整工藝,引進(jìn)設(shè)備,在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了堿渣工業(yè)化產(chǎn)品的生產(chǎn)。
付出總有回報(bào)。2006年8月~10月,青島堿業(yè)公司在華電青島發(fā)電廠進(jìn)行了工業(yè)化試驗(yàn),取得了意想不到的成功。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,使用堿渣脫硫后,排放的海水 pH值在6.8左右,出水懸浮物為50毫克/升,完全符合國家海水排放標(biāo)準(zhǔn)。這也成為堿渣脫硫?qū)崿F(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用的一個(gè)標(biāo)志性事件。實(shí)驗(yàn)證明,石灰改堿渣脫硫是完全可行的,效率在90%以上,脫硫廢水pH值、懸浮物濃度完全符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
2007年6月,堿渣與二氧化硫雙向治理項(xiàng)目被青島市發(fā)改委確定為青島市重點(diǎn)項(xiàng)目。
2008年4月,使用堿渣與二氧化硫雙向治理技術(shù)的7號機(jī)組和8號機(jī)組經(jīng)過168小時(shí)的運(yùn)行,各項(xiàng)數(shù)據(jù)完全符合設(shè)計(jì)要求,二氧化硫排放每標(biāo)準(zhǔn)立方米在300毫克以下。這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家規(guī)定的2010年前不高于800克、2010年以后不高于400克的標(biāo)準(zhǔn)。
至此,一項(xiàng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的世界性脫硫技術(shù)誕生。
“綠色氨堿”的暢想
通過利用這項(xiàng)技術(shù),青島堿業(yè)公司每年產(chǎn)生的21萬噸堿渣將全部得到資源化利用,不僅可以用于企業(yè)自身發(fā)電機(jī)組的脫硫,也可提供給黃島發(fā)電廠、華電青島發(fā)電公司等煤電企業(yè)作脫硫劑。
華電青島發(fā)電有限公司的4臺300兆瓦機(jī)組、黃島發(fā)電廠的兩臺660兆瓦機(jī)組和一臺225兆瓦機(jī)組將實(shí)現(xiàn)用堿渣替代部分海水和石灰進(jìn)行脫硫。兩家電廠不僅能夠?qū)崿F(xiàn)煙氣的達(dá)標(biāo)排放,還能夠?qū)崿F(xiàn)每年節(jié)電6784萬千瓦時(shí)、節(jié)約石灰粉1.287萬噸、節(jié)約海水74500萬立方米。兩家電廠每年將因節(jié)電和節(jié)省石灰粉產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1400多萬元,青島堿業(yè)公司將節(jié)省堿渣處理費(fèi)用近1000萬元。堿渣與二氧化硫雙向治理實(shí)現(xiàn)了以廢治廢、節(jié)能節(jié)材,同時(shí)解決了電廠脫硫和堿廠堿渣治理兩個(gè)難題。
據(jù)青島海灣設(shè)計(jì)院工作人員尹盛鑫介紹,堿渣脫硫的運(yùn)行費(fèi)用低,按照額定蒸發(fā)量為220噸 /小時(shí)的鍋爐年脫除5640噸二氧化硫計(jì)算,堿渣脫硫法一年消耗費(fèi)用比氧化鎂脫硫法可節(jié)省150多萬元。而且堿渣脫硫裝置不產(chǎn)生石膏等新的固體廢棄物,全部脫硫劑可溶于海水中外排,符合國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。“隨著國家對環(huán)保問題的重視,更多的鍋爐都要安裝煙氣脫硫裝置,氧化鎂脫硫劑有漲價(jià)的可能。而堿渣是氨堿法純堿廠所產(chǎn)生的固體廢棄物,資源豐富,不會存在短缺現(xiàn)象。”尹盛鑫說。
對于堿渣脫硫技術(shù)工業(yè)化的成功應(yīng)用,許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這在世界純堿行業(yè),率先實(shí)現(xiàn)了堿渣由廢棄物堆積處理轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源化利用,使氨堿法純堿生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N綠色生產(chǎn)工藝,推動了“綠色氨堿”時(shí)代的到來。
青島市副市長吳經(jīng)建從民生的角度來闡釋堿渣治理對社會的意義:“這項(xiàng)技術(shù)推廣應(yīng)用之后,其節(jié)約的電量相當(dāng)于青島市市內(nèi)4個(gè)區(qū)的居民1個(gè)月的用電量。青島市電力緊張的現(xiàn)狀會大大緩解。”
針對這樣一個(gè)突破性成果,中國純堿工業(yè)協(xié)會底同立會長評價(jià)說,堿渣脫硫技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用,有效地解決了氨堿法企業(yè)的生存與發(fā)展問題。這是中國純堿工業(yè)史上的大事。堿渣脫硫項(xiàng)目的成功應(yīng)用,標(biāo)志著氨堿法生產(chǎn)徹底擺脫廢液困擾時(shí)代的到來,等于向世界氨堿法企業(yè)提供了一條向“綠色氨堿”嬗變的生命再造通道。
業(yè)內(nèi)人士分析,如果全國每年因氨堿法生產(chǎn)產(chǎn)生的270萬噸堿渣都能用于煙氣脫硫,其所產(chǎn)生的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益將非?捎^。

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