泵組超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)原因分析及解決方案
摘 要: 泵組超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)是泵站生產(chǎn)中經(jīng)常遇見的現(xiàn)象,本文結(jié)合實(shí)例進(jìn)行了原因分析,并提出了解決方案,應(yīng)用效果良好,值得推廣。
關(guān)鍵詞:泵組 超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn) 過流 葉輪 切削
1 問題的提出
獺湖泵站系深圳市東部供水水源工程調(diào)蓄泵站,按綜合自動化系統(tǒng)模式進(jìn)行設(shè)計和配置,裝機(jī)6×280kW,四用二備,設(shè)計流量約1.5m3/s,設(shè)計揚(yáng)程12.5m,調(diào)蓄水庫設(shè)計蓄水水位為66m。受深圳市長期缺水局面影響,調(diào)蓄水庫蓄水水位從未達(dá)到設(shè)計水位66m,日常運(yùn)行基本保持在59m以下,泵組基本以2臺運(yùn)行甚至單臺運(yùn)行。為測試調(diào)蓄水庫大壩高水位運(yùn)行下的滲漏情況,需要開展水庫調(diào)蓄工作,將蓄水水位逐級提高,相應(yīng)泵組數(shù)量逐級增至4臺運(yùn)行。調(diào)蓄過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)蓄水水位調(diào)至59.7m左右時,監(jiān)控屏上間斷性出現(xiàn)泵組運(yùn)行功率超過額定功率現(xiàn)象;當(dāng)水庫水位蓄至61m左右時,監(jiān)控屏顯示泵組過流報警信號,運(yùn)行功率高達(dá)292kW,經(jīng)現(xiàn)場緊急會診,決定在確保水力過渡過程平穩(wěn)的前提下盡可能短的時間內(nèi)將泵組運(yùn)行臺數(shù)由4臺逐級減至1臺,經(jīng)以上處理,泵組運(yùn)行恢復(fù)正常。
2 泵組診斷試驗
結(jié)合泵組歷史運(yùn)行記錄,調(diào)查小組經(jīng)仔細(xì)檢查泵組附屬設(shè)備的運(yùn)行狀況和系統(tǒng)電壓電流的穩(wěn)定性,認(rèn)為泵組運(yùn)行條件符合設(shè)計要求,初步判定問題出在泵組運(yùn)行參數(shù)異常,并迅速制定了診斷試驗計劃方案。
調(diào)查小組按診斷試驗計劃方案把泵組從1臺運(yùn)行逐漸增至4臺組合并聯(lián)運(yùn)行,即1#~6#泵分別組合為4臺泵組并聯(lián)運(yùn)行,同時實(shí)時記錄試驗數(shù)據(jù)并輔以現(xiàn)場檢查測試。試驗條件成熟后的水庫蓄水水位為64m。試驗程序如下:
2.1單臺泵組輪換運(yùn)行測試參數(shù)均為正常。
2.2進(jìn)入多臺并聯(lián)運(yùn)行測試階段準(zhǔn)備。
2.3 1#泵組投運(yùn)正常后,試驗2臺泵組聯(lián)合運(yùn)行,當(dāng)并入2#泵組,經(jīng)測試,泵組揚(yáng)程在13m左右,單泵平均流量稍超設(shè)計流量。
2.4系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,試驗3臺泵組聯(lián)合運(yùn)行,當(dāng)并入4#泵組,經(jīng)測試,泵組揚(yáng)程在13~14m,單泵平均流量超過設(shè)計流量,其中,4#泵組電機(jī)電流超過額定電流。
2.5在系統(tǒng)無異常工況的情況下,試驗4臺泵組聯(lián)合運(yùn)行,并入3#泵組,經(jīng)測試,泵組揚(yáng)程在14~15m,單泵平均流量基本達(dá)到設(shè)計流量,其中3#泵組、4#泵組運(yùn)行電流都超過額定電流。
2.6組合并聯(lián)運(yùn)行中未出現(xiàn)3#或4#泵組的,運(yùn)行測試參數(shù)基本正常。
3 泵組超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)原因分析
經(jīng)試驗,并比較運(yùn)行與設(shè)計參數(shù),調(diào)查小組經(jīng)分析,認(rèn)為雖然各泵組型號完全相同,但3#、4#泵組的實(shí)際工況與設(shè)計工況差異較大,基本處于過流狀況,其余泵組的實(shí)際運(yùn)行工況略大于設(shè)計運(yùn)行曲線,處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀況。結(jié)合水泵裝置曲線,發(fā)現(xiàn)水位低于59m工況下,泵組基本處于高效區(qū)運(yùn)行,但隨著蓄水水位的不斷提高,逐漸偏離高效區(qū)運(yùn)行,直至表現(xiàn)為超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。經(jīng)會診,認(rèn)為原因如下:
3.1在以往抽水時,水庫蓄水水位基本保持在59m以下,所有泵組運(yùn)行在最佳工況范圍以外,泵組負(fù)荷較輕,電動機(jī)運(yùn)行電流小于額定電流。
3.2在64m高水位下,除3#、4#泵組外,泵組仍可按4臺泵組運(yùn)行。
以上原因僅僅是操作方式差異的反映,即所謂的外因,事實(shí)上,按泵組操作規(guī)程,設(shè)計條件下不存在組合并聯(lián)運(yùn)行會出現(xiàn)差異的問題,因此,需要進(jìn)一步予以排查,找到真正的解決之道,即所謂的內(nèi)因,而不是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”。
從試驗結(jié)果可以看出,涉及3#或(和)4#聯(lián)合投運(yùn)的情況,運(yùn)行揚(yáng)程較設(shè)計揚(yáng)程偏高,且偏離高效區(qū),因此問題癥結(jié)出在這兩組上。經(jīng)查安裝現(xiàn)狀況及水泵葉輪狀況,情況良好,因此可以排除汽蝕、旋轉(zhuǎn)脫流等流動條件惡化因子及機(jī)械振動因子。經(jīng)參考相關(guān)專業(yè)資料及現(xiàn)有工程案例,檢查組認(rèn)為,調(diào)速和葉輪切削是可選的解決方案,考慮到3#和4#泵組均為定速泵組,不易考慮,因此,選定葉輪切削作為解決方案。
4 泵組超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)解決方案實(shí)施
葉輪切削需遵循切割定律,切削點(diǎn)應(yīng)與切割拋物線點(diǎn)對應(yīng),切割前后揚(yáng)程與流量函數(shù)關(guān)系為:
H=KQ2 (1)
式中,K為常數(shù),根據(jù)式(1),經(jīng)不斷試驗比較,處理結(jié)果如下:
4.1 泵組等級降低一級,即由A級降為B級。
4.2 葉輪從原來A級Ф790切削至Ф770。
4.3 3#、4#泵比轉(zhuǎn)數(shù)約70,范圍在(60,140)間的泵需將葉片和前后蓋板一并切去,切削工藝(見圖1略),最大切削量與比轉(zhuǎn)數(shù)關(guān)系(見表1略)。
3#、4#泵實(shí)際切割量2.5%,因此切削后對水泵效率基本無影響,經(jīng)試驗表明,通過對葉輪的切削處理,泵組過流問題得到根本的解決,在后期泵組設(shè)備運(yùn)行跟蹤試驗中,監(jiān)測到的泵組運(yùn)行電流、電動機(jī)溫度都在允許范圍內(nèi),保證了泵組設(shè)備的安全正常運(yùn)行。
5 結(jié)語
5.1水泵葉輪多數(shù)為鑄鐵件,其在生產(chǎn)制造過程中葉輪切削打磨過程會存在一定的差異,同時如果設(shè)計中對設(shè)備運(yùn)行富裕量考慮較少,進(jìn)而就會導(dǎo)致在接近最大負(fù)荷時個別泵組會出現(xiàn)超出運(yùn)行允許范圍,在不能對泵組設(shè)備重新更換的情況下,考慮經(jīng)濟(jì)費(fèi)用最小同時,可以考慮對問題泵組的葉輪進(jìn)行切削處理,適當(dāng)降低泵組運(yùn)行負(fù)荷,保證泵組的安全運(yùn)行,發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益,通過獺湖泵站工程實(shí)例,也為同類供水工程提供參考資料。
5.2考慮到現(xiàn)有泵組設(shè)備運(yùn)行基本處于滿負(fù)荷狀態(tài),且泵組沒有溫度在線自動監(jiān)控功能,故運(yùn)行中要求監(jiān)控人員加強(qiáng)對電機(jī)電流、機(jī)組溫度等的日常監(jiān)控,以防泵組長期超負(fù)荷運(yùn)行,并實(shí)時檢查后期泵組實(shí)際運(yùn)行曲線是否下降,在滿足水庫大壩驗收的前提下,繼續(xù)跟蹤檢查泵組的設(shè)計是否符合要求。
參考文獻(xiàn)
[1] 郭立君,泵與風(fēng)機(jī),水利電力出版社,1992年11月
[2] 劉德祥、李良庚,水泵選型的一種改進(jìn)方法的研究,廣西水利水電,2002年2期
作者簡介
彭琳,女,1969年生,本科學(xué)歷,工程師,主要從事水利建設(shè)管理、泵站機(jī)電設(shè)備等方面的工作與研究。

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